①了解客户的根本工况和存在问题,系统化剖析引起问题的原因,逐渐排查出原因
近浇道口工件气泡比较多和模具横浇道的面积和流向、脱模剂附着力和保温功能有关。近浇道口是铝液冲刷最为会集的当地,假如此处的横浇道处面积小且模流流向不合适,简单卷进一些气体,一起由于铝液频频冲刷,假如此处的脱模剂膜层附着力缺乏或许膜层偏厚,简单被冲走,铝液非直接触摸模具,导致快速凝结,气体来不及排出,T6热处理后,易发生气泡。
结尾处凝结气泡比较多和压力不稳定、开模早、脱模剂保温功能缺乏有关。假如开模早,开模前压力突然变小,工件没有凝结完结,所以工件内部不细密。热处理通过高温固溶后,工件表面会构成气泡。一起假如脱模剂保温功能缺乏,接近模具的一侧铝液先凝结,导致热量传递更快,导致气体残留在工件内,影响产品合格率。
经验证,把压力调大后、推迟1-2s后开模、进步脱模剂的保温功能,有助于削减热处理之后气泡数量和巨细。
得出一起定论,改动近浇道口的面积和流向,削减紊流呈现,一起进步脱模剂的附着力和保温功能,有用增强单位喷涂面积上膜层厚度,进步铝液流动性,便利气体的顺畅排出。
在确保脱模前提下,恰当进步脱模剂的稀释倍数,有助于进步脱模作用。一起帮客户下降20%以上本钱。
处理好存在的问题,而且稀释倍数进步,有用地帮客户提质增效,下降20%以上本钱。